|
UPT. PERPUSTAKAAN
Universitas Esa Unggul
Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
|
Phone |
: |
021-5674223, ext 282 |
Fax |
: |
|
E-mail |
: |
[email protected] |
Website |
: |
http://library.esaunggul.ac.id
|
Support (Customer Service) :
|
[email protected] |
|
|
Welcome..guys!
|
Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
|
LIVE SUPPORT
Astrid Chrisafi
|
! ATTENTION !
To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely
Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently
Still Confuse?
Please read our User Guide
|
|
UEU » Research Report » Teknik Industri Posted by [email protected] at 07/02/2020 12:42:31 • 1160 Views
PENERAPAN KONSEP LEAN MANUFACTURING UNTUK PERBAIKAN PROSES PRODUKSI INNER TUBE PRODUK HYDRAULIC FILTER DI PT. SSCreated by :
Taufiqur Rachman ( 105030320 ) Arief Suwandi
Subject: | MANUFAKTUR TEKNIK | Alt. Subject : | MANUFACTUR ENGINEERING | Keyword: | LEAN MANUFACTURING INNER TUBE |
Description:
PT. SS merupakan perusahaan otomotif terbesar di Indonesia yang memproduksi
berbagai macam jenis filter yang memiliki kendala jumlah produksi komponen inner tube
yang tidak sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan, sehingga berakibat keterlambatan
proses produksi hydraulic filter.
Untuk mangatasi masalah tersebut dapat digunakan konsep lean manufacturing
yang merupakan suatu pendekatan sistemik dan sistematik untuk mengidentifikasi dan
menghilangkan waste (pemborosan) melalui perbaikan secara terus menerus (continuous
improvement).
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi waste
(pemborosan) yang terjadi pada proses produksi komponen inner tube dari produk
hydraulic filter di PT. SS dan menentukan tindakan perbaikan untuk mengurangi waste
(pemborosan) yang terjadi pada proses produksi komponen inner tube dari produk
hydraulic filter di PT. SS.
Rancangan penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif non-experiment, berupa
analisis deskriptif. Observasi lapangan dilakukan secara langsung untuk mengamati
kondisi nyata di perusahaan, seperti proses produksi, sistem penjadwalan, kondisi bahan
baku, cara kerja karyawan, dan permasalahan yang sering dihadapi. Observasi dilakukan
melalui komunikasi dan mempelajari data-data historis yang telah ada. Selanjutnya dari
hasil observasi tersebut dibuat visualisasi kondisi proses produksi dengan Value Stream
Mapping untuk mempermudah pemahaman aliran proses secara sistematis serta
memperjelas seluruh aktivitas produksi. Data produksi dan waktu operasi didapatkan
melalui observasi langsung, data historis, dan wawancara. Kemudian dilanjutkan dengan
melakukan wawancara dan benchmark kepada pelaku produksi yang terkait dengan proses
produksi inner tube produk hydraulic filter di PT. SS untuk mengidentifikasi pemborosan
(waste) yang terjadi. Setelah data pemborosan (waste) didapatkan, dilakukan
pengelompokkan seven waste untuk mengetahui tipe pemborosan (waste) dan menentukan
tipe yang dominan terjadi pada value stream dengan tahapan pengolahan data terdiri dari
Penyusunan Current State Value Stream Mapping, Pemetaan dengan menggunakan
Process Activity Mapping, Identifikasi 7 Waste Berdasarkan NNVA dan NVA, dan
Identifikasi Waste.
Berdasarkan penelitan pada proses pembuatan komponen inner tube perforating di
PT. SS untuk 1 (satu) gulung coilan yang menghasilkan rata-rata 50 pcs komponen inner
tube perforating, diperoleh beberapa hasil, antara lain: total waktu sebesar 50174,4933
detik yang terdiri dari waktu siklus sebesar 13,9374 jam dan lead time sebesar 2,7892 hari,
aktivitas yang dominan terdapat pada aktivitas Operation sebesar 66,4940% dan aktivitas
Delay sebesar 29,4840%, waste yang dominan terdapat pada jenis waste motion dengan
persentase sebesar 79,2018% yang memiliki jumlah aktivitas sebanyak 33 aktivitas dengan
waktu total sebesar 20103,7038 detik, terdapat 64 aktivitas yang terdiri dari 14 aktivitas
Value Added (VA) dengan persentase sebesar 62,7735% dengan total waktu sebesar
42802,2045 detik, untuk aktivitas Necessary but Non Value Added (NNVA) terdapat 20
aktivitas dengan persentase sebesar 19,9636% dengan total waktu sebesar 13612,1755
detik, dan untuk aktivitas Non Value Added Activity (NVA) terdapat 30 aktivitas dengan
persentase sebesar 17,2629% dengan total waktu sebesar 11770,726 detik, dan usulan
perbaikan untuk proses pembuatan komponen inner tube perforating di PT. SS adalah akan
dilakukan pada perbaikan metode kerja yang dapat dilakukan dengan berbagai hal seperti
penerapan line balancing, penerapan economic motion, pembuatan alat bantu untuk
material handling, dll.
Date Create | : | 07/02/2020 | Type | : | Text | Format | : | PDF | Language | : | Indonesian | Identifier | : | UEU-Research-16_0482 | Collection ID | : | 16_0482 |
Source : LAPORAN PENELITIAN INTERNAL
Relation Collection: Fakultas Teknik
Coverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul
Rights : @2020 Perpustakaan Universitas Esa Unggul
Publication URL : https://digilib.esaunggul.ac.id/penerapan-konsep-lean-manufacturing-untuk-perbaikan-proses-produksi-inner-tube-produk-hydraulic-filter-di-pt-ss-14490.html
[ Free Download - Free for All ]
- UEU-Research-14490-16_0482.pdf - 3019 KB
[ FullText Content - Please, register first ]
...No Files...
10 Similar Document...
No similar subject found !
10 Related Document...
|
POLLINGBagaimana pendapat Anda tentang repository kami ?
Visitors Today : 1
Total Visitor : 1970031
Hits Today : 38699
Total Hits : 155121693
Visitors Online: 1
Calculated since 16 May 2012
You are connected from 172.17.121.29 using Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected])
|